近日,,,荆门总部基地硫酸“零手动”项目传来佳讯,,,,硫酸五线硫铁矿制酸的焙烧炉自控实现了无人干预,,成为硫铁矿制酸行业首个自控案例,,,这项技术成果得到了原南化设计院资深专家的高度肯定。。
焙烧炉自控的成功绝非一蹴而就,,而是由工艺工程师与控制工程师组成的公司项目组成员紧密配合、、、全力攻关的结果。。。。面对焙烧炉复杂工况、、、、关键指标容错率低的严峻挑战,,,项目组多次深入生产现场,,,分析操作人员对焙烧炉控制的操作逻辑,,并联动车间主任、、、厂长召开专题讨论会深挖痛点、、、、精准破题;为攻克风量、、、、炉压、、、氧含量与炉温相互干扰的行业难题,,,,项目组一方面结合历史数据和趋势深度分析并寻找规律,,,,另一方面广泛查阅专业文献,,引入行业前沿技术,,,实现跨界融合,,创新破局;同时还编制《焙烧炉自控操作手册》,,,,制定了完善的应急措施,,,,针对氧含量、、、、温度等关键变量,,,增加冗余,,确保故障时能立即切换,,将误操作风险降至最低。。。。
历时一个月,,最终将炉温波动从±15℃降至±2.5℃,,氧含量波动从±1%降至±0.3%,,,,焙烧红渣残硫指标明显下降,,,沸腾炉运行稳定,,,,各项指标均达到行业领先水平。。。。这一技术成果具有较大意义,,环保上可减少二氧化硫逃逸、、、、残硫污染,,能效上可降低原料与能源单耗,,,,延长设备寿命,,,,提升产能利用率,,技术上标志着我司掌握了精准控制技术,,,为硫酸数字化转型升级提供了有效示范。。
“这段攻坚克难的经历,,,让我们对工艺本质的认知焕然一新,,只有始终保持对生产一线需求的敬畏之心,,,,才能设计出精准有效的算法”,,这是项目组所有成员的真实心声,,,大家一致表示,,,,将以此次为突破口,,加速推进全流程数字化升级,,,,为硫酸行业数字化转型树立更高标杆。。